| 华能珞璜电厂至目前已进行三期工程建设,一、二期工程均为2×300MW机组的240/7.5m烟囱,三期为2×600MW机组的240/10m烟囱。一期烟囱88年9月开工89年底竣工,二期烟囱96年元月开工96年底竣工,三期烟囱2004年2月开工05年7月竣工。一、二、三期烟囱由西南电力设计院设计,结构均采用半自立套筒式结构:即外筒为钢筋砼支承结构,内筒下部为自主式上部为分段支承于外筒牛腿上,内衬防腐采用耐酸陶土砖砌筑。三根烟囱结构形式和内衬防腐结构大同小异,下面我分别介绍:
一、结构及内衬防腐:
1、一期烟囱内衬
1)内筒25.0m以下为钢筋、混凝土结构,300#抗硫酸盐砼浇筑;
2)25.0m~80.0m采用100#普通砖,100#抗硫酸盐水泥砂浆砌筑。80.0m以上为100#水玻璃砂浆砌筑150#陶土砖。
3)内筒外侧沿高设置岩棉板,铁丝网压板,外粘玻璃布二层(玻璃布用801胶粘结)。
4)支承平台的环梁采用3mm铅皮保护;
5)信号平台、外爬梯等钢结构采用镀锌保护;
结构简图:

2、二期烟囱内衬
1)内筒25.0m以下为钢筋、混凝土结构,C30耐酸砼;
2)25.0m以上采用300#耐酸胶泥砌筑150#陶土砖;
3)内筒外侧采用防腐隔热涂料厚度为20mm;
4)支承平台的环梁采用3mm铅皮保护;
5)所有钢结构、钢门窗及电焊部位采用现场喷锌保护;
6)避雷针及连接采用不锈钢结构;
7)各层平台设置测温孔、观测孔,可进行烟气测试。
结构简图:

3、三期烟囱内衬
1)内筒30.0m以下为钢筋、混凝土结构,C30普通硅酸盐水泥配制砼;
2)30.0m以上采用耐酸胶泥砌筑耐酸(陶土)砖:
主要技术性能:
耐酸砖:使用温度≥250℃,容量≤23kN/m3;常温下抗压强度≮20MPa;导热系数≤0.8w/m.K;耐酸度过≥98%;
耐酸胶泥:强度等级≥10MPa,耐酸度>96%;
3)支承平台环梁、烟道口采用3mm铅皮保护;
4)所有金属构件作热镀锌处理;
5)避雷针和针尘采用耐酸不锈钢材料;
结构简图:

二、一期烟囱运行情况:
我厂一期烟囱是西南电力设计院设计国内较早的双筒砼烟囱,从1991年建厂投运至今,十多年来一直没进行过烟囱内、外筒的全面检查,考虑到烟囱属高空构筑物及我厂烟气含硫成份重,烟气对烟囱管壁腐蚀严重的特殊性,为了弄清一期烟囱外筒结构、内筒防腐及各种设施的状况,做到心中有数,确保安全运行,2001年9月7日至14日,我们利用#31和#32机组停机间隙时机,对一期烟囱进行了一次全面的检查。
从检查情况(图片)来看,一期烟囱经过十多年运行,外筒砼结构没有受腐蚀的现象,但存在一些比较严重的危及安全运行的问题:
1、避雷针根部焊接处因腐蚀而损坏严重,其中有两根避雷针因连接处腐蚀严重已不知什么时候掉到何处。
2、航空灯壳体锈蚀严重,有的已经因锈蚀掉到不知何处。
3、外筒钢平台、栏杆及钢门窗锈蚀严重,有许多钢窗连接件因锈蚀而掉入地面。
4、内筒壁、灰斗等部位积灰较多(从所拍图片看积灰厚度有4cm-5cm左右),但从个别清开积灰看其内筒陶土砖本身没有受到腐蚀。
经电厂各部讨论,决定对一期烟囱进行一次全面维修及内筒清灰。
烟囱外筒钢平台进行补强加固重新刷防腐漆,将所有的钢窗全部更换为铝合金窗,航空灯及避雷针也进行了维修更换,烟囱内筒清灰需在双机停机后方可进行,2001年10月底至11月初期间,利用我厂#31和#32机停机间隙期间对一期烟囱内筒壁进行了清灰。清灰目的有三个:一是清除积灰后能减轻内筒壁荷载,保证内筒壁砖砌体结构的安全;第二是清除积灰后能直观检查内筒壁的结构及腐蚀情况;第三是避免烟气将烟囱内筒壁粘附的积灰吹出,洒落地面污染环境。从外运灰统计根数量看共清灰247.8m3。烟囱内筒清灰面积约5572m2,这样经核算其内筒平均清灰厚度在44.5mm,与所检查判断的筒内积灰厚度基本上是一致的。清灰后从所拍的照片看烟囱的内筒壁外观清晰、灰缝饱满未见有受到腐蚀的迹象,说明烟囱的结构是安全的、可靠的。
清灰完工机组投运后开始有许多的灰尘洒落,经分析我们认为烟囱内壁为耐火砖砌筑而成,表面不光滑,易吸附灰尘,同时施工作业时,施工人员是由自上而下的铜丝绳及保险绳悬吊在半空中,用小铲铲除粘附在内筒壁的积灰,施工有一定难度,其吸附在筒壁上的积灰不可能完全清干净。从而在烟囱投运时,从冷态转为热态的过程中,未清理干净的余灰因温度膨胀而掉落,并被热风吹出烟囱而洒落地面,造成对环境的污染。该种现象只持续了两天以后便没有了,在以后的机组停运启动中,一期烟囱均没有灰尘洒落,这次清理为我们更进一步的摸清了烟囱的安全状况,也发现了设计上的不合理,为完善三期烟囱施工积累了更宝贵的经验。
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